Lx電動單梁懸掛起重機墜落事故分析
修理lx電動單梁懸掛式起重機時,一名電工與起重機主梁一起墜落,造成重傷和設備報廢。現場檢查發現,主梁中部嚴重彎曲,主梁左端連接板與上蓋板、側板、工字鋼焊接連接焊縫分為兩塊,上部脫落主梁,下部仍與主梁焊接連接。這證明事故是由主梁連接板斷裂和主梁與端梁分離引起的。
事故的原因分析
(1)使用條件不當。
由于工藝和場地的限制,起重機載荷的升降往往局限于起重機主梁的左端,而LX電動單梁懸掛起重機的主梁通過連接板的銷軸與端梁連接,LX電動單梁懸掛起重機由兩端驅動。當負載往往在左端時,錐形制動電機的制動片磨損會增加,使起重機運行不同步,導致端梁扭傷主梁連接板。
(2)使用和維護不當。
事故現場發現主梁右端錐形制動電機制動正常,左端制動失敗,制動主動車輪仍可旋轉。這表明制動電機制動故障后沒有調整,使起重機處于不利運行狀態。車間生產為流水作業,吊裝頻繁,實際工作制度超過20%,超出起重機規定的使用范圍。
(3)焊接質量差。
觀察連接板上的開裂焊縫時,發現局部焊肉較薄,焊接深度不足,焊接強度降低。
(4)應力分析。
由于左端電機制動片磨損快,Lx電動單梁懸掛起重機制動失效后,左端仍在慣性力作用下向前滑動。懸掛式起重機的工字鋼軌道對車輪有水平側向反力p,載荷越接近左端,p越大。力P形成的力偶通過起重機端梁作用于主梁連接板,連接板A處拉力大。a、b是上蓋板、側板與連接板焊縫的交叉口,焊接熱量大,內應力大,形成應力集中點,降低抗拉強度。因此,在交變應力的長期作用下,A點的焊縫首先開裂,然后逐漸擴大,導致連接板斷裂。